背景介紹
美國輝瑞公司全球研發(fā)部化學研究與開發(fā)部的研究人員在合成具有潛在活性的候選藥物CRA-680(1)時,需要采用Suzuki?Miyaura偶聯(lián)反應。
圖1. GMP階段合成的CRA-680及明顯雜質(zhì)
實驗研究中發(fā)現(xiàn),反應快速加熱至70℃始終能得到>90%的產(chǎn)品,總雜質(zhì)為6 ~ 10%,實驗室中分離收率為80%,產(chǎn)品純度優(yōu)良。
隨后研究人員將規(guī)模放大至一公斤,實驗結果發(fā)現(xiàn)多種雜質(zhì)水平明顯升高,產(chǎn)品分離收率降低至56%。副產(chǎn)物5達到18.7%,去碘雜質(zhì)6達到9.4%,還有少量其他雜質(zhì),包括吲哚二聚體7、異喹啉二聚體8和異喹啉硼酸9,其含量為1 ~ 2%。
研究內(nèi)容
針對上述釜式實驗結果,研究人員確認是放大導致了反應結果變差,主要有以下兩個原因:
反應釜攪拌率和溫度升溫斜坡已經(jīng)達到了生產(chǎn)設施的上限,加熱升溫時長(30分鐘)比理想的反應加熱時間(15分鐘)長;
非均相反應物混合不充分。
從釜式放大反應中發(fā)現(xiàn)的問題,促使研究人員開始對該反應進行更深入的研究。
研究發(fā)現(xiàn)如果能滿足即時混合和加熱的要求,就能在產(chǎn)能放大后獲得更好的收率。因此研究人員把連續(xù)流工藝作為一個有效的解決方案。
研究人員設計了如下方案:
圖2.連續(xù)流方案設計
該反應在連續(xù)流設備上表現(xiàn)良好。通過檢測,原位產(chǎn)品收率為91%,分離收率為80%。
表1. 連續(xù)流工藝和釜式工藝結果對比
在流動反應中觀察到的副產(chǎn)品5為3.0%,而在批量過程中則為18.7%;
脫碘雜質(zhì)6的檢測率為2.6%,而之前為9.4%;
雜質(zhì)7和8的檢出率小于0.5%;
產(chǎn)品(1.4公斤)以80%的產(chǎn)率分離出來,純度很高。
值得注意的是,在釜式條件下的第一次放大試驗中觀察到的兩個最大的雜質(zhì)被大大減少。
研究小結
研究人員成功地開發(fā)了一種連續(xù)流工藝,以解決Suzuki-Miyaura偶聯(lián)反應放大中的雜質(zhì)問題;
連續(xù)流快速加熱和良好的混合是該反應成功的關鍵;
連續(xù)流工藝明顯優(yōu)于釜式工藝,該反應成功地在1.6 kg的規(guī)模上進行,產(chǎn)量從56%增加到80%;
與面臨產(chǎn)量規(guī)模放大挑戰(zhàn)的釜式工藝不同,連續(xù)流工藝可以滿足更大的生產(chǎn)需求。
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參考文獻:Organic Process Research & Development 2022 26(12), 3283-3289
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